氮氧化物NOx是燃煤电厂烟气排放三大有害物之一,由于炉型及运行方式不合理,我公司长期以来氮氧化物排放浓度控制处于不稳定状态,这一问题成了长期困扰我们的环保首要问题。
在环保要求日益严峻的情况下,公司领导要求必须迎难而上,彻底解决氮氧化物排放浓度稳定排放问题,通过对设备及运行方式的技术分析,对现状情况的深入研究,制定了详尽的改造提标计划并加以实施,通过近二个月的设备系统改造和运行方式的调整,我公司的脱硝运行获得了较大的提升,目前氮氧化物的排放浓度达到了同类电厂的较好水平。
氮氧化物达标排放的攻关取得成效主要进行了几项工作
一、脱硝运行设备及系统的优化
经过调研和对我公司设备状况的分析,确立了我公司脱硝采用SNCR脱硝+ 烟气回燃低氮燃烧工艺。
1、SNCR脱硝:
#5锅炉喷枪布置在炉膛出口850℃~950℃的温度区间,6支喷枪。#4锅炉喷枪布置在炉前9.5M层,该区处在850℃~950℃的温度区间,6支喷枪。脱硝剂5%的稀氨水。
2、烟气回燃脱硝:
#5锅炉采用DN600烟气回燃烟道由除尘器后烟气回燃DN800母管接入净烟气进入#5炉一次风机进口;#4锅炉烟气回燃采用DN500烟气回燃烟道由除尘器后烟气回燃DN800母管接入净烟气进入#4炉一次风机进口
二、脱硝运行方式的确立
公司目前在白天高负荷(#4炉40t/h;5#炉65t/h)的情况下综合脱硝效率可达60%,在NOx 原始浓度250 mg/Nm3左右的情况时,NOx排放在100 mg/Nm3波动。但是在夜班低负荷运行情况下,NOx排放浓度持续升高至180 mg/Nm3左右,到了当前排放标准(200 mg/Nm3)的限值边缘,超过了目前特别排放限值(100 mg/Nm3)。目前全天负荷变化时运行措施除SNCR喷氨量做一下调整外,烟气回燃系统阀门开度基本不做调整,
经分析夜班低负荷运行NOx排放浓度持续升高可能的原因主要有;
1、低负荷运行时,由于煤量减少,燃烧时需氧量降低,但为了保证锅炉能安全正常运行,往往运行风量要大于最低燃烧所需风量,这样在密相区就形成了富氧燃烧区域,也就很容易出现NOx含量偏高局面。
2、由于低负荷运行,烟气量降低,炉膛出口温度相应降低,目前布置的脱硝喷枪位置温度偏离最佳反应温度区间,使脱硝效率明显降低
三、在低负荷运行时采取的措施
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夜班0点开始,全厂总负荷降低至65t/h左右时,#4炉及#5炉进行合理的负荷分配,#4炉带30t/h;#5炉带35 t/h;负荷增减由#5炉调整,
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随着负荷的减少,为了保证密相区不形成了富氧燃烧状态,不论#4还是#5炉应开大烟气回燃量,白天烟气回燃阀门开度为30%,低负荷时应逐步开大至40%~50%(具体数据在试验的基础上定)
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针对因低负荷时炉膛温度的降低偏离SNCR的温度要求的情况,投用催化剂添加系统,使还原反应温度下移至780度左右。催化剂为Na2CO3,浓度为4%~5%,在脱硝稀氨水中的浓度15~30ppm,在脱硝剂0.5t/h的流量下,按0.5L/h加入
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为了降低NOx的原始浓度,实施返料风由原一次风源改由净烟气替代
四、NOx达标排放的保障措施
(1)#4炉喷氨系统管路接口由原#5炉顶喷枪支管改为喷氨总管接出,支管流量小,达不到#4炉脱硝剂用量要求
(2)烟气回燃阀门开启不灵活,开度30%后难以开大,限制了烟气回燃量
(3)烟气回燃阀门开启处制作操作平台,以便操作人员的操作
(4)脱硝催化剂添加系统整定、完善和正常投运
(1)对NOx的参数控制列入运行小指标考核,当负荷变化对NOx排放的影响时运行人员应及时调整,确保排放的正常
(2)专职监控人员应及时和锅炉运行人员联系,尤其是夜班人员应及时调整脱硝剂的给量,并列入责任制考核
(3)经常展开运行分析工作,针对存在问题及时采取改进措施
通过上述方案实施,公司环保的重要指标氮氧化物的排放有了明显的改观,达到了常州同类电厂的较好水平,再次说明只要对存在问题认真对待,都能实现攻坚克难!

常州市同类电厂氮氧化物排放值一览表,光华热电指标达到了较好的水平
贺介兴 供稿
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